晨怡热管 >> 资料积累 >> 辅助知识 >> 压缩机焊接后的氧化皮消除

压缩机焊接后的氧化皮消除

晨怡热管 2009-9-29 12:18:01
   压缩机内任何杂质的存在均会影响其使用寿命,因此,在装配生产中,减少压缩机内杂质的存在是一个很重要的课题。国家标准规定其杂质含量标准是每台不超过100 mg,客户要求则更高,而在目前压缩机装配生产中,几个焊接工序都不同程度地在压缩机内外壳表面产生氧化皮,成为压缩机内杂质的主要来源,因此,消除氧化皮的产生是压缩机装配生产中一个急待解决的技术难题。
   通过对本厂产品内氧化皮的产生现状进行调查后发现,由于压缩机在焊接后变成全封闭式,要检查氧化皮的多少与产生部位,只能对压缩机进行解剖后才能实现。实际中只能抽样解剖。因此,我们在一个月时间内共抽样解剖500台,解剖后检查发现在如表1所列的3个部位均有氧化皮。我们随机取100台,对各部位的氧化皮进行分类称重,结果见表1。 

                     表1 压缩机各部位氧化皮平均重量统计结果 


   从表1中可以看出,安装板焊接处下盖内表面的氧化皮平均重17.5 mg,占氧化皮总重量的72.9%,是产生氧化皮的主要部位,是需要解决的主要问题。因此我们确定主要目标是消灭安装板焊接处下盖表面产生的氧化皮。
   通过广泛的试验,我们找出了氧化皮的成因,并制订了相应的对策(见表2)。

                  表2 氧化皮成因和对策




   根据表2中所列的措施,我们开始实施各项工作,并如期完成:
  (1) 经过两星期试验,确定将送丝速度由14.9~16.5 m改为5.8~7.4 m。
  (2) 在不影响泵体装配质量的前提下,我们确定将泵体加油量由原来的2 ml改为1 ml,对溢出的油装配前用布吸去。
  (3) 焊缝长度尺寸由原来30~35 mm改为20~25 mm。
  (4) 为了减少泵体零件的水分含量,我们对零件烘干烘道改进,使温度保证在120~150 ℃。
  (5) 确定抽真空的工艺方案,编写了有关真空处理的工艺文件,并建成了抽真空净化室。由于工件急速冷却会变形,因此,环焊后的工件至少停10 min后才能进行抽真空处理。
   在所有计划措施完成后,我们开始调查效果,方法同现状调查一样采用每天抽样法,结果见表3。

表3 措施前后压缩机氧化皮调查

   从表3可以看出,安装板焊接处下盖内表面已没有氧化皮产生,达到了预期目标。
   安装板焊接处下盖内表面氧化皮的消除,近期直接经济效益不明显,但从长远来看,带来的效益是不可估量的。因为使得压缩机内的杂质含量大大降低,产品质量得到了切实提高,从而进一步提高了我厂产品的市场竞争能力。

责任编辑: banye 参与评论
本站地图|热管配套|企业邮局|产品说明

Copyright © 1996-2010 China Harbin DawnHappy Heat Pipe Technology Co., Ltd.
哈尔滨晨怡热管技术有限公司   电话:0451-82589558 82589508 82589538   传真:0451-82552085 技术支持:13704813968
地址:哈尔滨市南岗区南通大街256号  邮编:150001  电子信箱:heatpipe@yahoo.cn   heat-pipe@hotmail.com heat.pipe@yahoo.com.cn 
本站永久域名:http://china-heatpipe.net     http://heatpipe.net.cn    http://rg.nx8.net     http://nx8.net  
中华人民共和国信息产业部ICP/IP地址信息备案:黑ICP备07500228  哈尔滨市公安局国际联网备案登记:哈公网监备2301001146

Powered By: KingCMS 3.0 Beta