500t/d余热发电窑提高熟料质量的措施
1 烧成系统简介
主机设备见表1,工艺流程见图1。
| 设备名称(型式) | 规格型号 | 台数 | 生产能力/(t/h) | 技术参数 | |
| 破碎机 | 石灰石一破(颚式) | PEF600×900 | 1 | 56~192 | 出料粒度75~120mm |
| 石灰石二破(颚式) | PC1010 | 1 | 60~80 | 出料粒度<15mm | |
| 生料磨 | 圈流 | Φ2.2m×6.5m | 2 | 24~30 | 细度6%~7% |
| 高效选粉机 | HES-30 | 2 | 18~25 | 30000m3/h | |
| 风机 | 9-26-11№14 | 2 | 31199~54594m3/h,全压52371~43051Pa | ||
| 回转窑 | 带余热发电 | Φ3.6m×70m | 1 | 20.5 | 斜度3.5%, 4档支撑 |
| 窑尾排风机 | Y4-73-11№22D | 1 | 308000m3/h,全压1746Pa | ||
| 三风道喷煤管 | JRK-7.0C | 1 | 7 | 外风设计风速120~140m/s,内风设 计风速100~120m/s | |
| 喷煤罗茨风机 | MJL200b | 1 | 30.5m3/min,39.24kPa | ||
| 电动机 | Y200L-4 | 1 | 1450r/min | ||
| 窑头净风机 | PJL350b | 1 | 124m3/min,19.24kPa | ||
| 电动机 | Y280M-6 | 1 | 960r/min | ||
| 冷却机 | 单筒冷却机 | Φ3.0m× 32.0 m | 1 | 20~23 | 斜度4%, 3.0r/min |
| 电动机 | Y315M1-6 | 1 | |||
| 电除尘器 | 窑尾 | 70m2 | 1 | 处理烟气量176000m3/h | |
| 煤磨 | 12m2 | 1 | 处理烟气量26000m3/h | ||
| 发电锅炉 | HG-F2000-1 | 1 | 20 | 2.45MPa,蒸汽温度400℃ | |
| 发电机组 | QFK1-3-2 | 1 | 3000kW | 额定压力2.354MPa | |

图1 烧成系统工艺流程图
1.生料库;2.单管螺旋喂料机;3、4、16、29~32、35.链式输送机;5、15、33.提升机;6.稳压仓;7.喂料机;8.溢流仓;9.螺旋输送机;10.窑尾烟室;11.回转窑;12.单筒冷却机;13、14.链斗机;17.熟料仓;18.煤粉仓;19.双管螺旋喂料机;20.转子秤;21、22.罗茨风机;23.喷煤管;24.发电锅炉;25.增湿塔;26.电除尘器;27.排风机;28.烟囱;34.窑灰仓
2 技术攻关措施
从调整配料方案入手,以提高硅酸盐矿物为目的,改变窑的煅烧方法适应新的配料,用提高煅烧温度来满足煅烧的要求,从而实现熟料的高强度。
2.1 优化配料方案
攻关前的配料方案为:KH 0.89~0.92、n 1.9~2.1、P 1.25,此配料方案的特点为高熔剂、低共熔、低硅酸盐矿物(C3S+C2S仅70%~73%),烧成范围窄,对操作要求不高,常规状态下窑工容易掌握,但熟料强度无法提高。将配料方案改为:KH 0.92~0.95、n 2.3~2.4、P 1.45后,与以前配方对比,矿物结构合理,硅酸盐矿物高(C3S+C2S可达到75%~78%),熟料煅烧范围变宽,但由于熔剂矿物降低,易烧性变差,煅烧难度随之提高。
2.2 改进煅烧操作
要保证新的配料方案的实现,必须要在操作上有所突破,主要一点就是要将煅烧温度提起来,将窑快转起来。
具体措施如下:
1)将“厚料层、慢窑速、低通风、低温度、看黑影”的传统的煅烧方法,改为“薄料快转、大风大料、高温度、看结粒”的操作方法。
2)为了统一认识,先是多次召集有关人员开会统一要求,再对关键的操作参数书面通知至岗位,作为硬性规定,强制执行。
3)对升温烘窑、挂窑皮、喷煤管进退等作出了明确规定:要求大修换砖后必须按烘窑曲线进行烘窑,保证有10h以上的烘窑时间,并严格控制升温速率;烘窑完成后提高到正常煅烧温度(即高温)来挂窑皮(约2d时间),以确保挂上去的窑皮能在正常煅烧温度下坚固、平整。规定每班必须前后移动1~2次喷煤管,以免长后窑皮和避免高温点过于集中。
4)具体指导窑头操作:示范如何控制系统温度和熟料结粒、控制粒度,遇到波动时如何提前预测和进行调整。
5)纠正操作习惯、规范调整方法,实现统一操作:以前由于看火工习惯将窑速、风、煤及料多个方面同时调整,结果窑的热工制度根本无法稳定。为此,我们规定,调整时坚持“单指标、小幅度”的原则,具体按“煤-料-窑速-风”的顺序逐步进行,不能操之过急。
经过一段时间的熟悉过程,看火工逐步掌握了操作要领,系统温度明显提高,窑前观察,由原来红暗色(经常可以不用看火镜看火),变成了现在的发亮状态,黑火头明显缩短,“黑影”基本不再出现,飞砂、黄心料等现象也很少出现,窑皮比以前平整厚实。对料、劣质煤的适应性明显提高。
2.3 调整喷煤管
旧式三通道喷煤管突出问题是:
1)一次风机选配不当:风量过大为124m3/min,而此规模窑一般仅需70~80m3/min;
2)外风风道间隙过大,以致在如此高的风量下,经实际测定外风出口风速仅100m/s,远低于正常的要求范围,而内风出口风速却高达145m/s,正好与内外风风速要求的匹配关系相反。
上述结果导致因内风旋流能力过强,外风拢火能力不足,无法拢住火焰,使火焰短而粗,烧成带过短,入窑物料预烧不足,而使窑内合理的温度场分布无法保证。因此,分几个步骤对喷煤管逐步作了调整:
1)调整喷煤管位置:调整前火焰偏料严重,火点过低,黑火头长,煤燃烧不完全,容易出现黄心料;按图2重新调整定位后,火焰明显顺畅有力,黑火头缩短,窑头温度明显提高。

图2 喷煤管定位示意
2)内外风风速调整:为提高外风的拢火作用,适当减轻内风的旋流作用,逐步将内风风翅后拉至20~25mm(距喷煤管端面),并将外风出风口面积缩小20%,使得外风出口风速提高到120m/s左右,内风风速有所下降,火焰形状明显得到改善,减少了火焰粗短对窑皮和耐火材料的损伤。
3)内外风比例调整:对日常生产规定了外风阀门全开,内风阀门开度50%左右,使内、外风风速尽量匹配。
2.4 改造喂煤喷嘴
原下煤喷嘴由于存在缺陷,经常出现喷煤管堵塞、跑煤等现象,使喂煤出现波动,严重时每班都有。10月份对其进行了改造,见图3。改造后,基本没有再出现上述情况,大大提高了喂煤的稳定性。

图3 改造前后下煤喷嘴示意
2.5 强化质量管理
1)加强对配料人员的责任要求:包括原燃材料成分动态变化、窑灰的掺入、指标的及时准确调整,并密切关注调整后窑煅烧的变化。
2)为了稳定入窑生料成分,对化验室控制工长增加了入窑生料成分偏差指标考核。
3)为保护窑皮,避免无谓的强烧,同时考虑到新的配料成分对熟料升重的影响,在完全保证熟料质量的情况下,适当放宽了升重下限指标和fCaO控制指标,为稳定窑的热工制度创造宽松的环境。
4)为及时给窑工提供操作依据,熟料fCaO指标由2h 1次改为1h 1次。
5)强调技术部门、化验部门和生产车间三者的相互协调关系,明确责任,各负其责。遇到问题不能相互推诿,而要各自找出自己的不足,由攻关小组拍板解决,避免了扯皮。
2.6 完善设备
1)停止窑筒体淋水,以防止因淋水而对窑体、冷却机筒体和托轮带来的设备损害。
2)增加了窑筒体冷却风机,加强了对筒体的保护。
3)购置1台红外线温度测定仪,加强对窑筒体温度的监控。每小时测定1次,并记录在册。
3 技术攻关效果
通过上述攻关,熟料强度以及强度增长值大幅度提高,水泥性能明显改善,销售市场也明显好转,公司的综合竞争力大幅度提高。但尚有一些问题需要继续完善,如窑头喷煤管还需进行彻底改进、进厂原燃材料的质量需进一步控制以利继续提高n和降低C3A。攻关前后各项技术指标见表2。
| 项目 | 攻关前 | 攻关后 | |
|---|---|---|---|
| 配料 | KH | 0.89~0.92 | 0.92~0.95 |
| n | 1.9~2.1 | 2.3~2.4 | |
| P | 1.25 | 1.45 | |
| C3S+C2S/% | 70~73 | 75~78 | |
| 煤粉灰分/% | 16~21 | 23~28 | |
| 主要操作参数 | 投料量(喂料秤转速)/(r/min) | 550 | 550 |
| 窑调速电动机电压/V | 160~180 | 180~220 | |
| 窑尾温度/℃ | 850~900 | 930~980 | |
| 排风机阀门开度/% | 35~45 | 50~65 | |
| 熟料质量 | 升重/(kg/L) | 1.40~1.50 | 1.30~1.40 |
| fCaO/% | 1.0~2.0 | 0.8~1.8 | |
| R3抗压强度(ISO)/MPa | 20~24 | 24~28 | |
| R28抗压强度(ISO)/MPa | 43~51 | 54~58 | |
| R28-R3/MPa | 23~27 | 30 | |
| 熟料热耗/(kJ/kg) | 7 315 | 6 480 | |
| 水泥质量(P·O42.5) | R3抗压强度(ISO)/MPa | 27~30 | 31~33 |
| R28抗压强度(ISO)/MPa | 48~51 | 53~56 | |
| R28标准偏差/% | 1.0~1.5 | 0.7~1.2 | |
| 发电 | 发电量/(kWh/t) | 131 | 153 |
